本网讯(许琳报道)克日中汽成配质量包管部组织召开了2017年TQM第一阶段履历分享会,全体高中层干部及34名TQM小组成员加入了此次聚会。通过TQM质量运动,从钢件、铸件、热处置惩罚等方面寻找改善突破口,合理运用七步事情法的思绪,从选题配景、现状视察、缘故原由剖析、要因验证、对策制订、实验妄想、效果验证,标准化,夯实每一个办法,一直的攻坚克难,各个TQM改善小组均取得了突破性的效果。中汽成配总司理刘谟林为TQM团队颁奖并举行了表扬。
TQM(Total Quality Management)周全质量管理,是对一个组织以产品质量为焦点,以全员加入为基础,目的在于通过让主顾知足和本组织所有者及社会等相关方受益而建设起一套科学严密高效的质量系统,从而提供知足用户需要的产品的所有运动,抵达恒久乐成的管理途径。是改善企业运营效率的一种主要要领。
2017年头中汽成配质量包管部组织各车间及部分对2016年内部PPM、客户报怨、内部返工返修、公司内部重大疑难质量问题举行了统计剖析。经公司高中层团队举行课题甑选,凭证危害主要及紧迫水平举行评价,在2017年2月由刘谟林总司理签发了建设了四个TQM改善团队的决议,四个改善团队为:1.钢件车间:降低精磨凸轮工序报废;2.铸件车间:东顺产品等间距改善; 3.热处置惩罚车间:降低烧烂报废; 4.通用车间:降低OP90工序止推槽单边返工返修率。
经由半年的时间和公司向导的鼎力大举支持,四个TQM团队协作起劲,合理运用七步事情法的思绪:从选题配景、现状视察、缘故原由剖析、要因验证、对策制订、实验妄想、效果验证,标准化,夯实每一个办法,一直的攻坚克难,各个改善小组均取得了突破性的效果。
钢件车间副主任祝贤春揭晓履历分享,钢件车间以精磨凸轮工序报废作为重点,并拓展至降低凸轮铣返工返修,经由半年起劲,外圆磨工序报废PPM由年头的917下降到6月的48,降幅95%;凸轮铣返工返修PPM由16083下降至2667,降幅73%; 通过改善,预计创立直接年收益为67.6万元。
针对东顺产品等间距问题,客户诉苦频仍,频仍调试影响了产品的交付进度,铸件车间主任李正伟向导团队针对东安2.0T等间距问题举行试点突破,扫除了过往简朴以为人、班次、砂轮慢修整、降速等推测因子因素,重点从指标原理和机床加工原理上举行鱼骨图剖析寻找真因验证真因、利于问题固化,历程中充分运用理论指导实践。最终通过DOE试验,寻找到最佳的磨削参数,抵达了图纸要求,并降低了客户报怨,取得了客户的认可。
在2016年里,热处置惩罚仅凸轮烧熔报废整年就达133支,其中锡柴81D产品在烧烂废品中占比最大。针对热处置惩罚的废品率居高不下的问题,热处置惩罚车间就此问题举行突破,运用鱼骨图等质量工具,从人、机、料、法、环、测举行排查,并举行了17项要因验证,最终查找到真因:在加热历程中,由于一些异常因素导致工件与线圈爆发接触,造成接触点温度过高,爆发烧融征象。经由Z11#淬火机床上下定位顶尖定位工装的改善,A81D烧融由16年557ppm到第二季度下降到0ppm(降幅98%)。
以降低通用车间C15二线车铣止推槽单边返工返修率为改善突破点,通用车间运用七步事情法的思绪,查找到真因,充分运用TQM与TPM相团结,通过团队的集中突破,每月的止推槽单边的返工返修率一连下降,到2017年6月止已经下降到330个PPM,降幅为89%,改善后预计年收益为9.72万元。
改善无止境,一段改善运动的竣事意味着另一段更高阶级的改善运动的最先。公司向导关于此次改善的效果给予了充分的一定,并对优异刷新项目团队予以表扬奖励,公司总司理刘谟林对此聚会做出了总结:在主机厂及市场要求越来越高的今天,质量问题仍然是困扰各人的大问题,我们不应知足于现状,应一连将此事情开展下去,凭证向导指示和公司现真相形,对下半年第二阶段公司级TQM改善运动做出了新的妄想。
在以后的产品生产中中汽成配公司将一直提高质量管理水平,一连优化产品和服务,继续提升主顾知足度,为公司实现“建成海内一流,国际着名,具有国际竞争力的企业”的战略目的提供强而有力的包管。